产品质量关乎发展,牵动着企业每一个人的神经。在江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂,就有这样一位“质量控”。
工作20多年来,无论身处哪个岗位,她始终把质量意识植入每一个工作细节,严格把控,精益求精。
多年扎根基层,她雷厉风行,从不拖拉,走路都比别人快一点。而每当她翻看书本、材料时,又十分文静,眼神专注。
她是淮阴卷烟厂生产制造处副处长、卷包车间主任王亚娟。
“产品质量反映出工作质量。”在王亚娟看来,责任心越强,产品质量就越好,企业每个环节、每个人都必须绷紧质量弦,做到“守土有责、守土尽责”。
在她的带动下,淮阴卷烟厂卷包车间始终牢固树立质量意识,是一支能打硬仗、不怕吃苦的队伍。今年年初的一次抢修任务,正是他们践行质量责任的生动缩影。
2月14日凌晨5点,睡梦中的王亚娟被一阵电话铃声惊醒。
“不好了,车间成品输送系统发生故障,所有成品都上不了成品库了!”电话里传来了卷包车间值班人员急促的声音。
“我马上就到!”王亚娟意识到问题的严重性。这一故障导致成品烟积压在封箱机上,如果越积越多,卷烟挤压变形,将会造成严重的质量问题。
此刻的卷包车间,14条生产线的成品烟源源不断地向封箱机涌来,17名封箱机操作工和铲车工通过人工堆垛、铲车运输的办法,将成品烟一批批运到成品库,检修人员正焦急地排查问题,大家忙成一团。
冒着凛冽的寒风,赶到现场的王亚娟一边组织各方抢修力量迅速就位,一边帮助检修人员查找故障。
一个小时后,故障点找到了,是成品电控PLC模块全部烧坏,需要逐个更换完后,再将程序写入模块中就可以恢复生产。然而,一个棘手的问题摆在眼前,损坏的模块中有一块已经停产,厂里没有备件。抢修又陷入僵局。
“更换完有备件的新模块之后,成品输送系统能工作到哪一步?”经过短暂思考,王亚娟询问检修人员。
“能上成品库,但不能完成所有牌别的分拣。”
“先更换有备件的模块,然后组织人员到成品库进行人工分拣。”王亚娟果断决策,同时通知设备处尽快联系兄弟烟厂,查找同类型备件。
上午9点,系统部分恢复运行,成品烟不再需要人工堆垛入库,但需要大量人力进行分拣。
越到关键时刻,越能体现责任担当。为了保障生产,忙碌了一夜的晚班人员主动放弃休息,支援分拣工作,王亚娟带领大家齐上阵。整整一天,卷包车间硬是靠着人力保障了全天任务。
晚上8点,经过多方协调,从兄弟烟厂拆借来的PLC模块终于到了。安装模块,导入程序,时钟指向23点时,成品输送系统终于全部恢复运行。
此时,在场人员已经精疲力竭,大家陆陆续续离开了,唯独王亚娟仍然留在现场,她要对故障期间人工分拣的成品烟进行逐一核对和清点,确保不出现牌别错乱的质量问题。直到2月15日凌晨2点30分,连续工作20多个小时的王亚娟才拖着疲惫的身体回了家。
在卷包车间工作15年来,面对急难险重任务,她靠前指挥、勇于担当,最大限度避免设备问题对产品质量产生负面影响;面对日常生产任务,她脚踏实地、埋头苦干,确保任务目标和质量目标顺利实现……
“质量至上”在王亚娟身上不仅是一句口号,更是实实在在的行动。
2016年,江苏中烟出台《“十三五”细支烟发展专项规划》,淮阴卷烟厂将被打造成细支烟为主的特色烟生产基地。围绕这一目标,淮阴卷烟厂上下齐心协力,奋勇争先。
为了进一步提升自我、完善自我,王亚娟从2016年开始每天主动加班两个小时,有针对性地加强学习研究,从《烟草品质分析》《烟草化学》到“六西格玛”管理、精益管理,只要是工作所需,王亚娟都会用心钻研。功夫不负有心人,她获得了“中国质量协会注册六西格玛黑带证书”和2016年“‘滕王阁’杯全国烟草行业精益改善达人大赛课题创新奖”。
活学更要活用。近两年,王亚娟和同事们持续开展精益管理,优化生产流程,提升设备效率,实现节支降耗。2016年,淮阴卷烟厂卷包车间累计生产卷烟71.23万箱,在线卷接包过程平均质量得分99.19分,两个规格取得了国家烟草专卖局质量抽检前三名的好成绩。